Balancer V2 Fortschritte

1.2.2011 Der Balancer ist praktisch fertig. Das Problem am TWI Bus durch einen ADUM2250 behoben. Es fehlen nur mehr praktische Tests. Ein Problem ist die Abfuhr der Abwärme die derzeit über eine Alufläche passiert. Bei starkem Balanciereinsatz wird...

BLM2 BLDC Mähmotor im Ambro

10.10.2010   Der neue BLDC Mähmotor BLM2 ist ab jetzt im Ambro im Einsatz! Durch diese Vorreihung verzögert sich die r2m Entwicklung leider wieder.   Update 16.11.2010   Der Motor läuft bis jetzt ohne Probleme....

Motorprüfstand aufgebaut

26.9.2010   Der Motorprüfstand für die Messung am BLDC Motor ist fertig. Die interessanten Leistungs- und Drehmomentmessungen wurden durchgeführt. Deteils unter Technik – Motorprüfstand.

Entwicklungsarbeiten Fortschritte

1.9.2010   Die Entwicklung des Balancers für 7 Zellen ist komplizierter als gedacht. Die Leistungsstufen ist fertig. Der Controller arbeitet aber am TWI Bus mit 3,3 V. Deshalb muss jetzt noch ein Level Shifter von 3,3V auf 5V eingebaut werden.   Der...
robi2mow im harten Einsatz

robi2mow im harten Einsatz

  Bei dem hohen und noch dazu feuchten Gras hat der Mähteller mit den beweglichen Messern und der Freilaufscheibe einen grossen Vorteil. Wo mein AMBRO schon stoppt und das Messer schon praktisch blockiert hat, geht der r2m noch voll ans Werk. Leider habe ich...